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某水泥厂水泥磨进料螺旋筒法兰与中空轴端面以12条M24×100mm双头螺栓固定,在运转时,M24螺母和螺栓经常松动,螺栓还频繁断裂。这种现象令该厂非常头疼,需及时处理。通过深入的分析,该水泥厂采取了具体的处理措施,问题得到了有效的解决。
该磨机进料螺旋筒的结构如下图所示,经分析认为,产生这种现象的原因有以下几个方面:
1、螺旋筒的支撑不利。进料螺旋筒除端部法兰与中空轴端部用螺栓固定外,在中空轴内部靠近内圆角处有配合凸台支撑。由于凸台与中空轴间隙较大(若减小这个间隙,安装螺旋筒时将特别困难,可能不可能,因而此间隙又不能过小),因此运转时螺旋筒发生摆动,从而增加了固定螺栓的疲劳负荷。
2、进料螺旋筒的热膨胀。由于入磨物料温度变化范围较大,一般在80~120℃左右,螺旋筒在磨机运转时产生热膨胀。经观察,螺旋筒端部与磨头盲板在A处是紧紧顶死的,因此,当入磨温度变化时,螺旋筒的热膨胀加大了螺栓的负荷,而且据推测这个力是相当大的。
3、磨头盲板无分球结构。该磨机的磨头盲板在内圈没有分球结构,而是平板,当磨机运转钢球下落时由于相互碰撞,有一部分钢球不断地砸在螺旋筒的下部和磨头盲板上,就好象在螺旋筒端部不断受到锤击一样,所以螺母极易松动。从折断的螺栓分析,它们不是被剪断,而是因疲劳而断裂,这证实了上述分析的正确性。
根据以上分析,认为应采取以下几个措施:
1、中空轴端部改成外法兰。中空轴端部焊接一个小的法兰,进料螺旋筒法兰也同时加大,原双头螺栓改为普通螺栓联接(见上图中Ⅰ的放大图)。
2、固定螺栓加粗,增大强度:原螺孔扩孔攻丝,12条M24×100mm双头螺栓改为M27×100mm的双头螺栓联接,螺栓紧固好后,用一根钢筋(Φ8mm)与12条螺栓外端部焊牢,以防止螺栓转动而致松动。
3、磨头盲板改为带有分球结构的型式。为防止钢球砸进料螺旋筒和磨头盲板,减小冲击力,改用带有分球结构的磨头盲板(见上图中Ⅱ的放大图)。
4、凸台圆周塞垫片,中空轴与螺旋筒用楔铁固定。当磨机运转时,为减少进料螺旋筒在中空轴内的摆动,在中空轴内部的支撑凸台处圆周均布8块薄钢板垫片,并与螺旋筒焊牢,在中空轴内侧和螺旋筒用三组楔铁(机床加工)固定焊牢。这样,进料螺旋筒便构成了较好的两头固定型式,从而大大减小法兰联接螺栓的负荷(见上图中Ⅰ的放大图)。
5、螺旋筒端部切掉5mm。将进料螺旋筒端部用气割均匀地切掉5mm,使其与磨头盲板之间保留5mm的间隙,这样一方面可以减小磨头盲板受钢球冲击对螺旋筒产生的冲击作用;另一方面,当螺旋筒受热膨胀时,不致于加大联接螺栓的负荷(见上图中Ⅱ)。
通过该水泥厂针对螺旋筒法兰固定螺栓松断的现象进行改造处理,改造后实践效果非常好,设备得以顺畅的运行,生产效率得到了较大的提升,该厂的经济收益也上升了一大截。
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