烘干机燃烧室的升级改进

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线,或点击右方按钮在线留言!全国统一服务热线:0371-5589 5999

发布时间:

某水泥生产厂采用的烘干机为逆流式烘干机,由于喷煤燃烧效果不好,自投产以来,该设备一直采用人工烧碎煤方式为主。由于人工填煤方式存在产量低、煤耗高等诸多问题,该厂通过分析,决定将燃烧室改为既能人工填煤又能喷煤粉的两用燃烧室,以提高烘干效率,达到预期效果。

烘干机

一、改造前情况

改造前烘干机燃烧室原设计形状如图1所示。规格是炉膛长2米、宽1米,前面高1.5米,后面高2米,档火墙高0.65米,容积3.5米³。配一台鼓风机和一台排风机。

燃烧室原设计

这台烘干机从投产到一次改造都用人工喂煤。燃烧室温度总是不高,造成烘干机筒体前端温度不高,筒体的后端不热,黄泥烘不干,出料平均水份高达7%左右。生产较好的月份平均水份也达5%左右,煤耗高达60千克/吨黄泥。由于筒体后端不热,所以容易导致湿黄泥粘筒壁,进料口空间逐渐缩小,返料现象严重。返料多时每个班都要清扫沉降室。操作工人的劳动强度也很大。

二、一次改造

首先着重考虑设计一个既能喷煤又能人工喂煤的两用燃烧室,以便提高炉温,减轻工人劳动强度。一次改造的具体做法是保持原设计燃烧室外壳的高度和宽度,只去掉保温层和增加燃烧室长度,目的是为了扩大炉膛。并把原设计只有一个炉膛改为前后两个炉膛,形状如图2。前炉膛长2.3米、宽1.9米、高2.1米,后炉膛长1米、宽1.9米、高2.5米,总容积为14米³,比原设计炉膛增加10.5米³。其它设备没有变动。

炉膛

改造后的燃烧室,先用人工喂煤,炉温上升比较高,接着用喷煤燃烧,燃烧后炉温也较高。但出现新的间题:煤粉燃烧不完全,燃烧后的煤粉不是成粉煤灰,而形成焦炭块。烘干机筒体前端有时烧得很红,筒体后端还是不够热。出料平均水份3%以上,达不到要求。合格率虽有所提高,达到50%,煤耗有所降低,但还是较高,在50千克/吨黄泥以上。

三、二次改造

这次改造的目标是解决产质量、节能和筒体前端烧红问题。为了防止烘干机前端简体烧红而造成筒体变形,采用前端扩大10厘米,扩大部分内壁涂而士火混凝土。

新设计的燃烧室形状见图3。前炉股长2.7米、宽1.8米、高1.9米,后炉膛长0.8米、宽1.8米、高2.3米。挡火墙0.8米高。总容积为12.8米³。保温层厚10厘米。

燃烧室新设计

新燃烧室试烧以后,不论人工喂煤,还是喷煤燃烧,效果都较好,基本达到预计要求。烘干机筒体后端达到一定的温度、沉降室回料明显下降,生产情况良好,设备运转正常。当月份平均产量达到8.4吨/时,出料平均水分达到2%,符合了要求。合格率高达69%,煤耗低月份平均23千克/吨黄泥。煤在燃烧室内基本完全燃烧。筒体前端达到较高温度而不被烧红。

总的来说,该厂通过上述两次改造,发现具有两用燃烧室的烘干机烘干效果较理想,产品合格率大大提升,煤耗也大幅度降低,此外,喷煤燃烧还降低了工人的劳动强度。由此判断,此次改造是成功的,值得借鉴推广。

烘干机免费咨询电话:0371-55895999

在线留言

你好!

如果您想了解更多关于我们产品的优惠价格、技术参数、出料粒度等,您可随时拨打我们的服务电话:0371-55895999同时您也可以在下面给我们留言,我们将在24小时内答复您。

沃特矿山机械有限公司 版权所有 Copyright(c)2015  豫ICP备18002660号-1