首页 > 新闻中心 > 破碎及磨选工艺的节能降耗改造
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节能降耗是每个选矿厂共同追求的目标,某铁选厂建成时间较长,碎磨工艺已落后,购进的设备也已老化,能耗过大是该厂亟待解决的问题。为彻底改造这一问题,该厂对原破碎机磨选工艺进行了改造,并对老设备进行了淘汰,达到节能降耗的效果。
破碎工艺采用三段一闭路流程,更终破碎产品粒度-25mm。磨选工艺采用三段磨矿,阶段磨矿阶段选别,一段球磨采用螺旋分级机分级,二段和三段均采用筛子分级,分级效率低下。破碎和磨选工艺流程分布见图1和图2。
1、破碎设备较落后,破碎能力小,效率低,各段的破碎比小,更终破碎产品粒度-25mm过粗。
2、由于各段破碎比小,有用矿物解离度小,干式磁选效果不佳,有用矿物损失严重。
3、入磨物料粒度粗,违背多碎少磨原则,导致磨矿能耗高。
4、分级落后,分级效率低,没有自动控制系统,分级粒度无法控制在较合理范围,影响选别指标。
1、应用精良破碎设备实现多碎少磨。生产实践证明,选矿厂碎磨作业能耗分配为:破碎占20%~30%,磨矿占70%~80%。因此选矿节能首先要在碎磨阶段下功夫。按常规计算磨矿入磨粒度每减小1mm可以降低磨矿能耗约3%,所以要实现节能降耗的目的,使用精良的破碎设备,提高破碎机生产效率,减小更终破碎产品粒度是一条必经之路。节能改造方案:二、三选厂破碎设备均改为沃特机器产品,粗碎采用颚式破碎机,中碎改为标准圆锥破碎机,细碎改为2台圆锥破碎机。节能改造后破碎更终产品粒度-10mm,大大降低了入磨粒度。
2、加强干式、湿式预选。该选厂原破碎工艺中只有筛下干式预选,而且原厂破碎设备效率低,破碎产品粒度粗,导致抛废效果差,有用矿物损伤严重。破碎设备更新后,三段破碎作业的破碎比均有较大的提高,在此基础上,对原破碎流程进行改造,增加粗碎后干式磁选和筛上产品干式磁选。改造后流程较原流程多抛除产率为15%的废石。矿石预选中的干选工艺,一方面受矿石料层的影响,另一方面由于干选矿物料层的夹杂,矿石中的废石不能被充分脱除。根据推算,即使干选效果良好,仍有约1/3已单体解离的废石不能分选出来。沃特机器成功研制的磁选机分选区表面磁感应强度达到0.3T以上,可以处理15~0mm的矿石,为磁铁矿石预选工艺的优化提供了设备条件。该选厂粉矿仓物料都是直接入磨,现在粉矿入磨前增加湿式粗粒预选,抛除10%以上废石,进一步提高入磨物料品位,对选厂节能降耗可以起到关键性作用。
3、采用水力旋流器分级。水力旋流器设备发展迅速,在磨矿循环中得到广泛应用。水力旋流器分级效率明显较螺旋分级机和高频振动细筛高,因此,将原选矿厂的磨矿分级设备全部更换成水力旋流器。这样大大提高磨矿分级效率,有效防止严重过粉碎,降低磨矿能耗。
总的来说,该厂通过对原工艺进行调整,并将加工设备更新换代之后,节能降耗效果明显,每年可以节约能耗1764万kWh,同时设备运行稳定,生产能力也得到了大幅度的提升,可谓是皆大欢喜。
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