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对高炉水渣的处理工艺一直是国内外研究的主要的,这对于提高钢铁企业的资源利用效率有着重要的意义。不合理的工艺配置会导致生产成本的增加,还会加重有害气体对环境的污染,所以,必须注重对传统高炉水渣处理系统的改造。
1、 水渣冲制率较低。全年月平均冲制率仅为80%~85%;
2、 外排水量严重超标。由于冲渣水碱性较大,外排的冲渣水引发环境污染;
3、 由于冲渣循环水中含细渣量大,泵体、阀门寿命短,经常发生卡死、开关不到位、磨漏等现象,阀门更换频繁,劳动强度大。
4、 转鼓带水严重。转鼓作用是将渣、水分离,使渣中的含水量小于15%。但实际运行中渣子经转鼓后水量有50%左右,致使皮带打滑、渣水倒流,更终将转鼓压死。
5、 设备停机率高。每周都要对水渣设备进行停机检修,滤网使用寿命仅为10天左右,频繁更换滤网导致维修费用急剧增高,为维持生产而投入的维修成本极大。
1、 水渣冲制颗粒的大小,决定了设备的正常、稳定运行。颗粒过大,渣中含水量高,产生虚假的大渣量,皮带无法及时运走,导致转鼓被埋。颗粒过小,转鼓过滤出的水异常浑浊,水中有大量细渣,并在冷却塔、集水槽、热水池沉淀淤积,导致泵体和管道磨损加剧,负荷增大,严重时卡死水泵叶轮,损坏滤网,渣斗架脱落。
于是我们在冲渣总管上设置一泄压水管通到粒化池,并安装一块限流孔板,通过调整限流孔板孔径的大小,调节冲制水压保持在0.2~0.3MPa之间。
2、 为满足清理滤筒需要并减少外部进入水渣系统的水量,在滤筒的反冲水中加入了压缩空气,采用水气混合的方式对滤筒进行清理。压缩空气的压力为0.6~0.75MPa,同时将反冲水压力降低到0.05MPa。这样一来,既提高了反吹介质的穿透性,反吹效果较好,也减少了反吹水量。
3、 放干渣需要向干渣坑打水进行冷却,同时水渣系统检修又需要外排冲渣水,因此在吸水井增加了1台自吸泵,通过管路将水引到干渣坑,用于干渣坑打水冷却红渣。这样既减少了高炉冷却水的用量和超标的冲渣水外排,同时也为操作人员控制吸水井水位提供了有效的手段,使吸水井长期保持合理的水位。
4、 为保持热水池水位和冷却塔的水位平衡,根据热水泵、冲渣泵的实际输出流量,在热水泵的进出水管之间安装连通管,通过开关电动阀门及调整限流孔板孔径的大小,保证热水泵、冲渣泵的实际输出流量相匹配。改造之后水渣处理工艺如图4所示。
通过对高炉水渣处理工艺的改进与创新,工作状况得到了根本改变,泡沫渣现象基本消除,经过转鼓后出来的基本上都是渣沙,带水量在15%左右,作业率达到了设计要求96%以上,设备基本做到不放火渣的要求,运行成本显著降低,具有广泛的推广和应用价值。
同时我们还提醒厂家在操作过程中注意干渣坑水量不能过多,在通过于渣坑排水时,水渣工要及时观察和控制打水量,必要时主动分流少量干渣,将干渣坑的多余水量蒸发掉。炉前出铁时,水渣工应安排人员到炉前注意观察渣铁的流动性,同时根据不同的炉温及时调整冲渣水的压力,避免因炉温过高而出现浮渣和“棉渣”。
高炉水渣处理工艺改造之后,效益是十分显著的,希望厂家在实际生产过程中能够全面理解该套方案的实施要点,保证工艺效率的充分发挥,我厂专业提供高炉水渣处理设备,欢迎订购。选购电话:0371-55895999。